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2×55MW石油焦電站工程CFB鍋爐喘振控制研究 木屑顆粒機|秸稈顆粒機|秸稈壓塊機|木屑制粒機|生物質(zhì)顆粒機|富通新能源 / 13-11-02

1、240 t/h燃燒石油焦循環(huán)流化床喘振現(xiàn)象
    蘇丹吉利4期2×55 MW石油焦電站工程采用循環(huán)流化床(CFB)技術(shù),全燒石油焦,鍋爐由東方鍋爐工業(yè)集團公司設(shè)計制造,主蒸汽流量240 Uh,系單汽包自然循環(huán)、半露天布置循環(huán)流化床鍋爐,采用單爐膛、絕熱式旋風(fēng)分離器、永冷式滾筒出渣機、全鋼結(jié)構(gòu)爐架。鍋爐采用平衡通風(fēng),從一次風(fēng)機出來的空氣分成兩路送入爐膛:第一路,經(jīng)一次風(fēng)窄氣預(yù)熱器加熱后的熱風(fēng)進入爐膛底部的水冷風(fēng)室,通過布置在布風(fēng)板上的風(fēng)帽使床料流化,并形成向上通過爐膛的氣固兩相流;第二路,熱風(fēng)經(jīng)給料增壓風(fēng)機后,用于爐前給料裝置。
    二次風(fēng)機供風(fēng)也分為兩路;第一路經(jīng)空預(yù)器加熱后的二次風(fēng)直接經(jīng)爐膛下部前后墻的二次風(fēng)箱分二層送入爐膛;第二路,一部分未經(jīng)預(yù)熱的冷二次風(fēng)作為給料皮帶的密封用風(fēng)。
煙氣及其攜帶的同體粒子離開爐膛,通過布置在水冷壁后墻上的分離器進口煙道迸入旋風(fēng)分離器,在分離器里絕大部分物料顆粒從煙氣流中分離出來,另一部分煙氣流則通過旋風(fēng)分離器中心筒引出,由分離器出口煙道引至尾部豎井煙道,從前包墻上部的煙窗進入并向下流動,沖刷布置其中的水平對流受熱面管組,將熱量傳遞給受熱面,而后煙氣流經(jīng)管式空氣預(yù)熱器進入除塵器,最后,由引風(fēng)機抽進煙囪,排入大氣。
    富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
    2009年2月對鍋爐進行冷態(tài)試驗時發(fā)現(xiàn):鍋爐在空床時(無循環(huán)物料),啟動一次風(fēng)機,鍋爐本體不會產(chǎn)生振動。當(dāng)鍋爐爐膛微正壓時,發(fā)現(xiàn)鍋爐后墻29 m范圍處存在振動,振動方向:從鍋爐內(nèi)部向外來回振動,振動幅度:3~6 mm,振動頻率約為60 Hz:在鍋爐運行時,當(dāng)爐膛處于微負(fù)壓,發(fā)現(xiàn)鍋爐后墻的振動發(fā)生轉(zhuǎn)移,僅在鍋爐的前墻29 m范圍處存在振動,振動方向:從鍋爐內(nèi)部向外來回振動,振動幅度:3~6 rnm,振動頻率約為:60Hz。
    以往的研究發(fā)現(xiàn)鍋爐在周期性振動的交變應(yīng)力作用下,極易產(chǎn)生大面積的疲勞損傷,并發(fā)生水冷壁爆管,這在國內(nèi)已有先例,所以,應(yīng)重視呼吸式交變振動對鍋爐的影響。
    初步試驗和調(diào)查分析后,認(rèn)為產(chǎn)生振動激振源因素為:
    (1)以河沙作為流化床料難以均勻流化,容易產(chǎn)生溝流即產(chǎn)生脈動,可能足振動激振源,投入石油焦后其床科的粒徑分布有變化,床料更易流化。
    (2)布風(fēng)板設(shè)計阻力較小,對一次風(fēng)風(fēng)壓脈動的過濾能力差,可能是振動激振源。
    (3)鍋爐前后墻水冷壁剛性較差,抗脈動能力弱.
    (4)需要監(jiān)測、調(diào)整鍋爐爐頂拉桿的扭矩,保證鍋爐受力均勻,增加抗衡振動的能力。
    (5)一次風(fēng)風(fēng)機選型偏大,工作可能不穩(wěn)定區(qū),風(fēng)壓可能產(chǎn)生脈動,可能是激振源。
   (6)增壓風(fēng)機有可能將風(fēng)壓脈動放大。
   為此,逐一對上述問題進行了試驗和調(diào)整。
2、爐膛喘振的分析和解決
2.1風(fēng)機引起的鍋爐振動分析和解決
    通過對鍋爐機組運行大量的調(diào)查發(fā)現(xiàn)風(fēng)機脈動是引起鍋爐振動的原因之一。
    由于風(fēng)機葉片的結(jié)構(gòu)原因,一次風(fēng)機內(nèi)氣流壓力在低負(fù)荷下的脈動較大,一般爐膛采取增加剮性的設(shè)計措施,來抗衡這種振動:實際鍋爐爐膛發(fā)生振動時,是由其爐膛內(nèi)部靜壓的變化(以下稱壓力脈動)導(dǎo)致的,正常情況下其振動不大。若出現(xiàn)了異常振動,可能的原因是:爐內(nèi)壓力脈動高于正常值:爐膛結(jié)構(gòu)強度低于正常值。
    壓力周期脈動時,其脈動幅值就大;壓力脈動頻率不規(guī)則時,其脈動幅值就小,離心風(fēng)機在小流量和小開度運行時,風(fēng)機出口壓力脈動高,眾所周知,電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T468-2004《電站鍋爐風(fēng)機選型和使用導(dǎo)則》7.3條中規(guī)定“離心風(fēng)機應(yīng)避免調(diào)節(jié)門開度在30%以下長期運行”,
    根據(jù)現(xiàn)場的情況,增加一個一次風(fēng)、二次風(fēng)冷風(fēng)聯(lián)絡(luò)管和控制風(fēng)門,將一次風(fēng)的一部分冷風(fēng)通過這個旁路與二次風(fēng)系統(tǒng)連接,運行時,打開旁路,可以增加一次風(fēng)總流量,使一次風(fēng)風(fēng)機的運行流量增加后,可以避開30%以下的不穩(wěn)定流量區(qū),一次風(fēng)的風(fēng)壓波動將大幅減小。
    通過熱態(tài)運行觀察:鍋爐在100%負(fù)荷下,一次風(fēng)機的開度38%,鍋爐在60%負(fù)荷下,當(dāng)一次風(fēng)機的開度在25%時,出現(xiàn)風(fēng)機本體振動,為此要避開該點在27%開度下運行,風(fēng)機本體振動在其要求范圍內(nèi)。
    因此認(rèn)為:增加一、二次風(fēng)的聯(lián)絡(luò)門對一次風(fēng)的風(fēng)壓波動,對減少鍋爐喘振的現(xiàn)象是有效的。
2.2床料流化不良引起鍋爐的周期脈動的分析和解決
    對流化床鍋爐而言,在布風(fēng)阻力較小時,又采用難以流化的床料,通常會產(chǎn)生床料的穿孔,形成溝流現(xiàn)象,溝流將形成不穩(wěn)定的流化現(xiàn)象,產(chǎn)生震蕩,這樣也會形成床料流化的周期性振動,
    合理的布風(fēng)板阻力是穩(wěn)定流化的基礎(chǔ)條件,布風(fēng)板阻力大,將消耗大量的一次風(fēng)能量,但布風(fēng)板阻力小,將產(chǎn)生氣流不均勻,造成流化不良,產(chǎn)生壓力脈動,成為一種激振源,在熱態(tài)時容易結(jié)焦。
    冷態(tài)試驗發(fā)現(xiàn):鍋爐在2萬風(fēng)量的情況下,爐內(nèi)的床料有輕微鼓泡,在6萬風(fēng)量的情況下,床料的流化順序從左至右,但爐膛內(nèi)靠前墻的床料不流化。初步判斷,布風(fēng)板阻力太小,造成床料流化不均,甚至出現(xiàn)溝流現(xiàn)象,
    現(xiàn)場試驗表明,兩臺鍋爐布風(fēng)板空板實際阻力太小,沒有達到設(shè)計的要求(原設(shè)計的參數(shù),冷態(tài):3.2 kPa,熱態(tài):4.8 kPa)。
  #1爐布風(fēng)板阻力:2.2 kPa(冷態(tài)),風(fēng)量124lKNm3/h;#2爐布風(fēng)板阻力:1.7 kPa(冷態(tài)).風(fēng)量124kNm3/h.
    根據(jù)試驗的結(jié)果和以往的經(jīng)驗,認(rèn)為高的布風(fēng)板阻力是對付河沙難以流化的有力手段。檢查發(fā)現(xiàn)本鍋爐采用兩種風(fēng)帽:鐘罩風(fēng)帽和7字型定向風(fēng)帽,這里又存在阻力匹配的問題需,要統(tǒng)一考慮,
    經(jīng)研究,決定在風(fēng)帽的入口,用∮l6的不銹鋼圓柱(耐高溫,抗氧化)進行有限堵塞,減少入口面積,增加風(fēng)帽阻力.即在靠鍋爐前墻的兩排風(fēng)帽、兩側(cè)和后墻的一排風(fēng)帽在風(fēng)帽入口只安裝一條不銹鋼棍,增加風(fēng)帽阻力,布風(fēng)板中間其余的風(fēng)帽,在風(fēng)帽入口安裝兩條不銹鋼棍。改造后,鍋爐的布風(fēng)板阻力,冷態(tài):由原來的1.7 kPa調(diào)整為現(xiàn)在的2.8 kPa.風(fēng)量124kNm3/h,發(fā)現(xiàn)流化變好,鍋爐的溝流現(xiàn)象大大減少,同時鍋爐在冷態(tài)的喘振幅度從3—6 mm減小到1~3 mm。
    同時將增壓風(fēng)機的壓頭由13 kPa增加到15 kPa。觀察其對鍋爐振動基本無影響.
2.3剮性梁連接銷間隙調(diào)整
    調(diào)整連接銷釘間隙:原來1.5 mm.現(xiàn)在0.5 mm,同時增加剛性梁的校正桿,但對鍋爐振動來講效果不明顯.
    現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐剛性梁較小,橫截面偏小,抗彎彈性模量較小,調(diào)整比較困難.通過計算,對鍋爐剛性梁強度較弱的部位(標(biāo)高7.9 m、17.6 m、34 m)進行現(xiàn)場加固.
    鍋爐熱態(tài)情況下在26~29 m標(biāo)高處的喘振最大幅度為2 mm左右.
    這種情況下,經(jīng)與鍋爐廠商榷,在鍋爐標(biāo)高10.5m、18m、29.57 m處,四個角加裝角接連接板。取得了滿意的效果,鍋爐的呼吸振動從根本上消除,得到了業(yè)主的認(rèn)同.
3、結(jié)論
    CMEC承包的蘇丹吉里項目的240 t/h燃燒石油焦流化床采用河沙作為床料,由于河沙的密度較大,容易在密相區(qū)底部沉積,影響流化而產(chǎn)生溝流,容易出現(xiàn)周期性的振動。另外,風(fēng)機選型偏大,易產(chǎn)生壓力脈動,鍋爐局部剛性粱強度較弱等問題。造成了鍋爐出現(xiàn)呼吸式喘振,通過增加一二次風(fēng)道之間的聯(lián)絡(luò)風(fēng)門和增加布風(fēng)板的阻力,及增加鍋爐爐墻的強度、加裝角型連接板等措施,消除了鍋爐的呼吸式振動,同時也說明了鍋爐振動的因素較多,解決要從多方面考慮。

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