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160噸煤粉爐制粉系統(tǒng)自動控制優(yōu)化改造及應(yīng)用(二) 木屑顆粒機|秸稈顆粒機|秸稈壓塊機|木屑制粒機|生物質(zhì)顆粒機|富通新能源 / 12-10-30

3.3控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
    5號爐LCS具有開放式的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),能夠適應(yīng)現(xiàn)場惡劣環(huán)境,而且系統(tǒng)具備了雙機熱備的功能,保證了系統(tǒng)運行的可靠性。本系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)正是吸取了DCS在過程控制中的諸多優(yōu)點,在使用簡易,控制效果明顯,并突出經(jīng)濟效益的目標(biāo)下,設(shè)計出基予PLC的3層控制結(jié)構(gòu)的控制系統(tǒng)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3所示:
球磨機雷蒙磨
    系統(tǒng)的3層結(jié)構(gòu)分別是:
    ①工業(yè)控制計算機為服務(wù)器的操作員站I,服務(wù)器被安裝在后臺的控制柜中,前端連接顯示器為操作員顯示監(jiān)控界面。服務(wù)器的主要功能是與第2層的控制器進行通信,一方面控制器將采集和處理后的信號量傳送給服務(wù)器用作顯示與控制計算,另一方面服務(wù)器向控制器發(fā)送控制參數(shù)與信號;同時,服務(wù)器還承擔(dān)著記錄數(shù)據(jù)的任務(wù),服務(wù)器實現(xiàn)自尋優(yōu)控制算法功能。
    ②執(zhí)行控制功能與信號采集處理功能的執(zhí)行器站Ⅱ。執(zhí)行器站由2個PLC站組成,與操作員站I通信,同時與現(xiàn)場信號空進器連接?刂普緦iT執(zhí)行控制功能:其輸人為磨音信號、出人口壓差、出口溫度、球磨機電流、入口負(fù)噩和排粉機電流.輸出信號則為控制給煤機電流變化的信號和控制風(fēng)門變化的信號。
③最下面一層是現(xiàn)場信號層Ⅲ。該層由傳感器采集系統(tǒng)所需各種信號.然后送人變送器,由變送器特這些信號轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的4~20 mA的模擬信號供第2層使用。控制系統(tǒng)程序流程圖如圖4所示。
 
4改造后的調(diào)整試驗及效果分析
4.1改造后的調(diào)整試驗
    改造后的調(diào)整、試驗由電廠配合某公司調(diào)試人員進行。首先分步測試了系統(tǒng)各控制程序單獨運行情況,主要有給煤控制程序、出口溫度控制程序和人口負(fù)壓控制程序,單獨調(diào)試情況正常。
    當(dāng)磨煤機負(fù)荷實現(xiàn)定值控制后,影響磨煤出力的決定因素就在鋼球量的調(diào)整上。根據(jù)預(yù)定的鋼球裝填辦法:按直徑40 mm,50 mm.60 mm以上3種規(guī)格的鋼球,裝載總量控制在16 t.鋼球級配按3,4,3的比例進行稱量裝載。實際單臺磨初裝鋼球量為14.5 t(其中直徑40 mm左右鋼球4.5 t,直徑50mm左右鋼球8t,直徑60 mmn以上鋼球2 t)。運行調(diào)試過程中,為提高磨煤出力先后分4次加入2.5 t直徑60 mm以上鋼球,此時總裝球量為17t,對應(yīng)的磨煤機運行電流為29 A左右。
    乙磨煤粉細(xì)度(R90=31%(左右)高于甲磨煤粉細(xì)度(R90=25%左右),且乙磨煤粉均勻性n值偏小(0.7~0.8),分析原因可能是由于初裝鋼球時小球比例偏少,因此對原煤的碾磨作用不足,根據(jù)實際鋼球的磨損情況,于11月25日向乙磨加了1t小球和1t大球,運行電流保持在29 A左右。根據(jù)實際化驗結(jié)果,等磨運行電流下降到28 A左右時,叉向乙磨舔加小球1t,效果比較明顯。最后煤粉細(xì)度均控制在R90=2696左右(排粉機風(fēng)門擋板開度為35%)。運行1 d后,逐步投入了出口溫度控制程序和^口負(fù)壓控制程序。6d以后,運行過程中出現(xiàn)出口溫度瞬間高跳變,造成了熱風(fēng)門全關(guān),冷風(fēng)門全關(guān)現(xiàn)象,自動被迫解列。經(jīng)過檢查分析,最終判定由二次儀表變送的出口溫度信號,在瞬間有跳變,造成控制程序認(rèn)為溫度超過80℃的保護動作值,制粉系統(tǒng)連鎖保護動作。于是將出口溫度控制程序的出口溫度判定條件加入了限定條件:如果瞬間采集信號超過80℃,熱風(fēng)門自動輸出保持前一輸出值不變,如果2s后溫度仍然保持80℃,連鎖保護動作。后經(jīng)30 d運行,此故障再沒有出現(xiàn)過。
球磨機雷蒙磨
4.2改造后的效果分析
    ①項目實施后,經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整,單臺磨煤機內(nèi)裝鋼球量在21t左右,2臺磨較以往減少了2.5~3 t,但磨煤機制粉出力平均每小時提高了6t,與去年同期同負(fù)荷情況下相比,提高了制粉出力15%,加快了制粉速度,縮短了制粉系統(tǒng)的運行時間,平均每班縮短40min左右,磨煤機壘天停運時間平均延長了2.8 h。自動投入后,制粉系統(tǒng)能持續(xù)穩(wěn)定運行,減少了人為干預(yù)控制.,均勻給煤,杜絕了滿磨堵煤和空磨損耗,無形中增加了整個系統(tǒng)運行的安全性。調(diào)整后90 d的平均值與調(diào)整前90 d同期平均值對比見下表。
  鋼球量/t 平均每天制粉時間/h 平均每天停運時間/h 平均制粉出力/t·h-1 減少運行時間/h
甲磨 調(diào)整前 22.00~22.50 14.60 9.40 19.23  
調(diào)整后 20.50~21.00 11.80 12.20 22.41 2.80
乙磨 調(diào)整前 22.00~22.50 14.60 9.40 19.46  
調(diào)整后 20.50~21.00 11.80 12.20 22.52 2.80
    ②調(diào)整運行后,煤粉細(xì)度平均比調(diào)整前提高約30%(R90=26,R200=8),煤粉均勻性指標(biāo)咒值約為0.8,飛灰可燃物指標(biāo)在6%以內(nèi),經(jīng)過一段時間的運行后,鍋爐燃燒狀況良好,各項污染物指標(biāo)均正常。調(diào)整后90 d的平均值與調(diào)整前90 d同期平均值對比結(jié)果見下表:
  R200 R90 0.8≤n≤1.2(均勻性) 飛灰可燃物/%
甲磨 調(diào)整前 2.60 16.80 0.89 1.68
調(diào)整后 7.60 25.65 0.81 3.65
乙磨 調(diào)整前 2.80 16.90 0.87 1.87
調(diào)整后 8.10 26.47 0.79 3.79
   n=2.884·lg(2-lgR200)/(2-lgR90
   n值是代表鍋爐鋼球配比、煤粉細(xì)度均勻性的重要指標(biāo).0.8≤n≤1.2比較合適。
  ③改造后,因為飛灰含碳量由原來的2%~4%提高到現(xiàn)在的4%一6%,原煤的浪費量有所增大,由飛灰含碳量倒推出多消耗的原煤量M的計算公式見式(1)。由公式(1)計算出的改造前后多消耗的原煤量比較表見下表。
  Ay/% Chy/% B/Kg·h-1 Qyd/Kj·kg-1 全年浪費原煤量/t 全年多消費原煤量/t
2005年 21.88 2.50 21 22.054 87.06  
2006年 21.88 5.50 21 22.054 191.46 104.40
  M=(KAY×0.8ChyB)/(100-Chy)Qyd
式中  AY煤的應(yīng)用基灰分含量,%;
          Chy為飛灰臺碳量,%;
          B為每小時燃煤量,kg/h;
          Qdy煤的低位發(fā)熱量,kJ/Kg;
          K為碳的發(fā)熱量,取K=32 886,kj/kg。
5改造后的效益分析
    制粉系統(tǒng)經(jīng)過一段時間的優(yōu)化運行,其經(jīng)濟效益也明顯體現(xiàn)出來。
①煤機內(nèi)鋼球總量減少2.5~3 t.磨煤機制粉出力平均每小時提高了6t,減少了制粉時間,既節(jié)約了鋼球費用9 000元,又節(jié)約了制粉電量。
    節(jié)約鋼球的效益=(原鋼球裝載總量一現(xiàn)在鋼球裝載總量)×鋼材市場價格-2.5x3 600元/t=9 000(元)
    ②制粉單耗也明顯降低,往年同期制粉單耗平均為27, 51 kW/t,而現(xiàn)在制粉單耗平均只有21. 89kW/t,同比下降了約20%。以年均滿負(fù)荷計算,每年僅制粉電量就可節(jié)約72×104 Kw/h,折合成出口電量(按0.27元/kW/h)計算,每年可節(jié)約資金21.8萬元。鍋爐年最大負(fù)荷平均運行小時數(shù)按6 000 h/a計算,滿負(fù)荷每小時耗煤24 t。
    年節(jié)電效益=(改造前年同期平均制粉單耗一改造后平均制粉單耗)×每小時耗煤量×鍋爐年均運行小時數(shù)×上網(wǎng)電價= (27. 51 - 21. 89)x 24×6 000x0.27=218 505.6(元)
    ③改造后鍋爐的飛灰含碳量由原來的2%~4%提高到現(xiàn)在的4%~6%.原煤的浪費量較2005年增大了104 t,多消耗原煤的費用為14 560元。多消耗的原煤費用;多消耗的原煤量×煤碳的市場價格- (191.46--87. 06)×140=14 560(元)
    將一年中各項費用統(tǒng)計如下表:
節(jié)省鋼球費 節(jié)省點亮費 多消耗原煤費用 總計節(jié)約費用
9000.0 218505.6 -14560.0 212945.6
    通過費用對比,制粉系統(tǒng)改造后總的經(jīng)濟效益依然突出,利大于弊。
   ④制粉自動控制系統(tǒng)在設(shè)計階段,就對制粉系統(tǒng)可能出現(xiàn)的事故狀況提出了要求,因此對事故報警和保護比較完善,不僅保留了原設(shè)計圖中的連鎖保護,而且還針對可能出現(xiàn)的異常情況,進行一定范圍的智能調(diào)整和保護,使運行人員能及時判l(wèi)明情況;進行相應(yīng)處理和調(diào)整,在一定程度上減少了人為干預(yù)。
   ⑤煤粉細(xì)度經(jīng)過調(diào)整后,由R90=2096提高到了R90=2696,粉倉溫度較以前也有了明顯的降低,平均降低了2.5℃,對安全生產(chǎn)運行是非常重要的。
6結(jié)束語
    由于采用先進的程序控制技術(shù),對制粉系統(tǒng)各測點的數(shù)據(jù)進行采集和自動處理,對球磨機負(fù)荷實施自動控制、自動監(jiān)測、自動報警和自動保護,使制粉系統(tǒng)始終工作在最佳工況。這樣既提高了機組的自動化水平,降低了工人的勞動強度又保證了設(shè)備的穩(wěn)定運行和經(jīng)濟運行;提高了制粉系統(tǒng)的安全性,減少了事故的發(fā)生率,最終實現(xiàn)制粉系統(tǒng)的安全高效、節(jié)能降耗。
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