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1000t/d生產線的技術改造 木屑顆粒機|秸稈顆粒機|秸稈壓塊機|木屑制粒機|生物質顆粒機|富通新能源 / 13-01-26

0、前言
    寧夏某公司1 000t/d預分解窯生產線,設計生產能力920t/d熟料(海拔1 223m),其回轉窯規(guī)格為Ø3.2 mx46 m,預分解系統(tǒng)由TD分解爐和單系列五級旋風預熱器組成,配套生料磨為直徑3.5 mx10m中卸式烘干生料磨、冷卻機為503H-606H-825H推動篦式冷卻機。
    本生產線于1992年10月破土動工,1995年8月點火帶負荷試車。投產以來,長期徘徊在開開停停的不正常狀態(tài),熟料產量低。1995年,1996年和1997年的熟料產量分別為5 800t,20 900t和72 267 t。至1998年底,熟料年產量也僅12.8萬t,窯年平均運轉率為49.1%,平均熟料產量僅為712.8 t/d。為改變這一狀況,公司在狠抓基礎工作、加強管理的同時,對生產線存在的問題進行了多次摸底、分析和論證。并從1999年初至2001年5月間,先后對該生產線進行了多次技術改造,取得了較好的效果。
1、輔機設備改造
    1999年初,公司決定首先解決設備故障多、運轉率低的問題,并對影響窯正常生產、事故率較高的生料斗式提升機、熟料輸送機和窯尾密封等進行改造。
    (1)熟料斗式輸送機的改造。熟料斗式輸送機因設備本身的質量問題(材質不過關和配件加工精度低),運行中經常發(fā)生脫軌、斗子掛壞、鏈輪齒塊(鑲嵌式鏈輪)掉、減速機高速軸斷軸等事故;最嚴重時,班班有事故,導致窯開停頻繁,生產十分被動。為此,我們更換了斗式輸送機的鏈條、前后鏈輪,并將輸送機的傳動部位也作r改進,減速機斷軸現象再沒有發(fā)生,使用效果十分理想。
    (2)生料入窯稱重倉提升機的改造。生料人窯稱重倉提升機原采用鏈斗式提升機,因受當時制造水平和設備材質的限制,加之備品備件的質量較差,提升機經常出現故障,輕者U型環(huán)斷裂,重者提升機落架,嚴重時班班停機處理;剞D窯經常斷料,嚴重影響窯內熱工制度的穩(wěn)定,對窯產質量造成很大的影響。為此利用原有殼體、斗子,僅增加鋼絲膠帶、牽引裝置及配套部件,將其改造成膠帶斗式提升機。
    (3)窯尾密封板的改進。窯尾密封采用彈簧杠桿式密封。在試生產初期,因生產經驗不足,在煙室弓形頂處耐火澆注料剝落后未能及時修補,固定磨擦板的法蘭盤長時間暴露在高溫氣流下嚴重變形.造成密封板與磨擦板接觸不好,磨損嚴重,故障頻繁,時常發(fā)生整體垮落、掉密封板的事故。1998年因窯尾窯封故障停窯時間就高達528.5 h,成為窯運轉率低的最主要因素。1999年5月在窯系統(tǒng)檢修期間,對窯尾密封耐熱鋼法蘭盤進行了更換并重新找正焊接,將磨擦板厚度由20 mm改為30 mm。在窯正常運行后,又采用在兩磨擦件部位加廢機油的方法,大大延長了密封板的使用壽命,提高了設備運轉率,節(jié)約了生產成本。
    1999年5月8日至5月14日期間,在圓滿完成窯系統(tǒng)檢修的同時,這三項改造工作也順利完成,設備運轉率明顯提高,見表1。
輸送機斗式提升機
2、工藝設備的提產提質改造
    輔機設備改造后,窯綜合運轉率大幅度提高,但窯產量、熟料質量并沒有明顯改觀(見表1)。究其原因,主要是TD分解爐容積偏小、篦冷機冷卻效果差和喂煤不穩(wěn),為此,對分解爐、喂煤系統(tǒng)和篦冷機進行了一系列改造。
2.1  分解爐改造
    原TD分解爐容積偏小,爐內風速過快,造成煤粉及物料停留時間短,加之篦冷機冷卻效果差,二、三次風溫低,煤粉燃燒速度慢,造成煤粉燃盡率和人窯物料分解率偏低,增加了窯內熱負荷,使窯速無法提高,影響熟料的產質量。同時,大量未燃盡的煤粉到C,筒內燃燒,經常出現C,出口與TD爐出口“溫度倒掛”的現象,預熱器結皮堵塞頻繁。
    1999年7月30至9月5日,我們在窯尾塔架旁新增1臺NMFC流態(tài)預燃爐與原TD分解爐串聯(lián),使分解爐的有效爐容由改造前的135m3擴大到改造后278 m3。分解爐爐容的增加,加上NMFC流態(tài)化分解爐具有燃料的初燃燒區(qū)氧濃度高、物料及煤粉停留時間長、溫度場均勻和可在低過?諝庀禂迪逻\行的工藝特點,從而提高了煤粉的燃盡率和入窯物料的分解率。改造后,熟料月平均28 d抗壓強度提高5 MPa以上.w(f-Ca0)合格率達80%以上,產量提高5.0 t/h左右。但因操作經驗不足,窯內結圈、結球、c5堵塞等工藝事故頻繁發(fā)生。經過近1年的探索和實踐,到2000年8月改造效果才明顯表現出來,實現3d達標和月達產,為實現年度達產打下堅實的基礎,見表2。
輸送機斗式提升機
2.2喂煤系統(tǒng)的改造
    原喂煤系統(tǒng)采用3臺回轉式壓縮機送煤;剞D式壓縮機運行成本高、維護量大,且對維護、操作水平的要求高。由于維修、維護工作跟不.E,造成設備事故頻繁。經常因滑片磨損嚴重,造成風量不足、送煤不穩(wěn),對熟料的產質量影響大。送煤螺旋泵葉片磨損不能及時更換.造成送煤不穩(wěn),嚴重時斷煤,窯內無法正常煅燒,熟料質量極差,多次被迫停窯處理。
    經反復論證、調研,公司先后將3臺回轉式壓縮機更換為3臺羅茨鼓風機;將輸送窯頭煤粉的L型螺旋泵更換為雙端支承的M型富樂泵;將2臺喂煤單管螺旋輸送機的直流調速電機改為變頻調速交流電機,傳動形式由三角帶傳動改為減速機直聯(lián)傳動;將4臺攪拌器的傳動裝置由減速機直聯(lián)傳動改為鏈傳動;改造后喂煤系統(tǒng)的事故率降低,穩(wěn)定性大大提高。
2.3篦冷機改造
    隨著窯產量的提高,篦冷機因鎖風效果差、冷卻風量不足,導致冷卻效果很差且經常跑紅料。由此引起篦板、破碎機錘頭、下料口柵條磨損加快,篦板燒爛、漏紅料的現象時有發(fā)生,導致篦冷機大梁變形、風室堵、卡斷小拉鏈鏈條等設備事故增多;而篦冷機大梁變形又造成篦冷機傳動負荷加大,多次發(fā)生電機脫焊事故。
    為此,公司于2001年4月中旬采用第三代“TC”型充氣梁技術對篦冷機進行改造。將第二代篦冷機的普通篦床改為由充氣篦床、低漏料阻力篦床及普通篦床組成的組合式篦床,即高溫區(qū)前5排篦板更換為固定的充氣篦板配以管道供風,隨后是4排高阻低漏料篦板和原來的普通篦板,仍由風室供風。將原來的4個風室改為3個風室(即將原一、二室合并,三、四室保持不變),將原一、二室風機更換為3臺高壓離心風機,作為充氣篦床及高阻低漏料篦板供風風機。為防止及處理高溫區(qū)篦床部位堆“雪人”及大塊熟料,在充氣篦床前端設2臺空氣炮,篦冷機各風室鎖風閥改為新型弧形鎖風閥。改造后,二、三次風溫分別從改造前的900℃和700℃提高到1100℃和850℃左右,窯平均產量提高1.2 t/h以上,熟料質量明顯提高,熟料冷卻效果大大改善,篦冷機設備故障率減少,單機運轉率達96%以上,篦冷機前端堆“雪人”現象基本消除,見表3。
冷卻機
3、改造效果
    技術改造后,窯運轉率、產量不斷提高,熟料質量明顯改善,并于2000年8月實現3d達標和月達產,2001年生產熟料305 684 t,實現年度達產。2002年,再創(chuàng)歷史佳績,年生產熟料363 621 t,為企業(yè)扭虧增盈,走出低谷打下堅實的基礎。

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