井下毛煤經(jīng)分級篩分級后,大于80 mm的物料在手選皮帶機(jī)經(jīng)撿矸、除雜后進(jìn)入破碎機(jī),破碎產(chǎn)品與分級篩下產(chǎn)品(≤80 mm)-起作為原料煤進(jìn)入洗選系統(tǒng)入洗。
在原煤加工工藝中,原使用的破碎機(jī)為2PCY400×800型。該設(shè)備存在以下缺點:①塊煤過粉碎現(xiàn)象嚴(yán)重,洗選產(chǎn)品中塊煤產(chǎn)率低,經(jīng)濟(jì)效益受到很大影響;②破碎機(jī)齒輥間隙靠氮氣的壓力來調(diào)整,當(dāng)?shù)獨獾膲毫Ω邥r,破碎粒度小,反之則大。工作性能不穩(wěn)定,破碎產(chǎn)品中超粒和細(xì)粒含量都很高,不利于跳汰機(jī)的洗選,精煤損失較多;③調(diào)整間隙用的氮氣消耗量大,平均每周一瓶,每瓶80元,每年耗費近萬元。
為了克服以上缺點,優(yōu)化原煤加工工藝,經(jīng)過調(diào)研和分析,選煤廠決定采用新型破碎設(shè)備——FP5012型分級破碎機(jī)取代原有破碎機(jī)。
1、分級破碎機(jī)的特點及使用效果
FP5012型分級破碎機(jī)的主要特點如下:
1)減少過粉碎,提高塊煤率。它兼有破碎、分級雙重功效,小粒度的物料通過齒輥間隙可直接篩出,不需經(jīng)過齒輥。細(xì)粒含量減少,降低了處理煤泥的成本。
2)破碎強(qiáng)度大,工作性能可靠,維護(hù)量小,保證了礦井的正常生產(chǎn)。
3)能確保破碎產(chǎn)品的粒度,超粒含量大幅度減少,為洗選作業(yè)創(chuàng)造了有利條件。
4)配有先進(jìn)的PLC過載保護(hù)配置。當(dāng)被大塊硬物料卡住時,破碎機(jī)將自動反復(fù),然后再正轉(zhuǎn),反復(fù)三次后,如還不能破碎卡住的物料,則將自動停機(jī)。
FP5012型分級破碎機(jī)于2000年4月在陳四樓礦選煤廠投入使用。破碎機(jī)入料粒度、產(chǎn)品粒度組成見表1、表2。
根據(jù)MT/22-79《選煤廠破碎設(shè)備工藝效果評定方法》中的有關(guān)規(guī)定,采用破碎效率為主要指標(biāo),以細(xì)粒增量為輔助指標(biāo)綜合評定。
2、新舊破碎機(jī)技術(shù)指標(biāo)對比
對比結(jié)果見表3。新齒型分級破碎機(jī)細(xì)粒增量只有12.8%,較老式齒輥破碎機(jī)降低39.4%。末煤產(chǎn)量大幅度降低后,即提高了煤炭的利用價值,減小了粉煤處理費用,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,還間接保護(hù)了環(huán)境。處理能力(破碎機(jī)生產(chǎn)率)提高21.8%。由于塊煤產(chǎn)率提高3%,月產(chǎn)原煤180 kt,塊煤價格220元/t,末原煤價格150元/t,因此,月增加收入37.8 x 104元。
3、結(jié)語
陳四樓礦選煤廠的實踐表明:FP5012新齒型分級破碎機(jī)工藝性能穩(wěn)定,維修量小,破碎強(qiáng)度大,消除了礦井生產(chǎn)煤流中的“瓶頸”制約因素;塊煤過粉碎率低,粒度比較均勻,能保證跳汰機(jī)的洗選效果,并可提高塊煤率,減少矸石帶煤,經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。
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